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ACサーボモーターと歯形ベルト駆動の振動
2023/09/06 16:58
- 回転系機構をACサーボモーター、プーリー、歯形ベルトにて構成し、2000rpmを目標回転数としていますが、振動が大きく問題となっています。モーターのゲイン調整などを試みましたが、改善が見られません。架台の強度不足やプーリーのバランス、ベルトからの振動伝達が原因の可能性がありますが、具体的な改善方法がわかりません。
- ベルト駆動の機構で初めて取り組んでおり、振動の大きさに驚いています。モーターは性能的に問題はないと思いますが、振動の原因特定と改善方法についてアドバイスをいただきたいです。
- ACサーボモーターと歯形ベルトによる回転系機構で、目標回転数の2000rpmを実現するために、モーターのゲイン調整などを行っていますが、振動が大きくなり問題となっています。振動の原因と改善方法についてアドバイスをお願いします。
ACサーボモーターと歯形ベルト駆動の振動
2015/01/24 12:56
お世話になります。
回転系機構をACサーボモーター、プーリー、歯形ベルトにて構成しています。
2000rpmを目標回転数としているのですが、動作時に振動が大きく対策を検討しています。
モーターは、メーカーに選定してもらい性能的には余裕があると思います。
モーターのゲイン調整などを行ってみても大幅な改善はありませんでした。
考えられる原因として、架台の強度不足とプーリーのバランス、ベルトからの振動伝達が考えられるのですが、どこから改善していいかわかりません。
このタイプの機構は初めてですが、ベルト駆動だとこんなに振動するのでしょうか。よろしくお願い致します。
【機構構成】
箱型ベース上部にシャフトと軸受けのハウジングをZ軸に設置。
モーターはブラケットに取付し、ベース内の長穴部にY軸方向に固定。
Y軸方向にモーターブラケットを引っ張ることで、ベルトテンションを張る機構です。
ACサーボモーター側:三相200V 750w 軸φ19mm
プーリー:φ100mm 歯数32 1対1にて使用
ベルト:幅20mm 歯形ベルト
軸受け側:φ42mm 中空φ32mm 支点側にアンギュラベアリングを背面合わせ
ワーク近くには深溝玉軸受 シャフト長325mm
質問者が選んだベストアンサー
質問者さんへ
・土曜日の昼休みにご投稿
・「すぐに回答を」表示
されていらしゃるので、回答者からの情報提供にはできるだけ速やかに
応じてください。でないと、このスレッドが有れる原因になります。
さて、回答(1)さんへのご返答を待つ間に、多少のアドバイスをいたします。
手材料から、電機系ではなく機械系の問題と思われるので、雑多に箇条書
きします。
・兎に角振動の主発生源の特定が第一歩です
・ベルトを外してモータ軸だけで回してみる
モータとモータ軸プーリはどのように結合していますか?
モータ軸とプーリの同心度は如何ですか?ガタは有りませんか?
・ベルトのテンションを少しずつ強めながら回してみる
振動に変化はありますか?
モータ軸とワーク軸のアライメントはキチンと精度がよく組み付け
られるような構造になっていますか?
ワーク軸とプーリーの同心度は如何ですか?ガタは有りませんか?
テンションを強くすると、振動が大きくなりますか?また、モータ
の負荷が異常に高くなりませんか?
・振動/騒音の度合いを確認
小生の経験と拙い経験では、タイミングベルトを2,000min-1で
用いると、噛み合いに起因する高周波の騒音が大きくなると思わ
れますが如何でしょうか?
軸間距離が長くベルトがばたつくような感じが有りますか?
ブラケットが弱くモータ後部が激しい振動が生じていませんか?
・1:1に起因する問題
2,000min-1とそれほど高い回転速度ではありませんが、ベルトは
1:1で用いることは避けたいです。ブーリの径が少しでも違うと、
その差分を周期とするうなりと振動が発生します。
例えば、モータ軸プーリがφ100.1、ワーク軸プーリがφ100,0と
して、モータ回転速度が2,000min-1の場合、プーリ軸は2,002min-1
となります。すると1分間に回転速度差分の2回の周期のうなりと
振動が発生します。
・プーリはメーカ購入品ですか?自社または外注製作品ですか?
購入品でない場合は歯部の精度チェックも必要です。
もしベルトに起因する問題と疑われ、ご使用のベルトが例えばバンドー
化学さんや三ツ星ベルトさんのような大手であれば、先ずはメーカへ
ご相談することが手っ取り早いです。
餅屋は餅屋、豊富な経験に基づき、アドバイスして貰えます。
誤記訂正
誤)回答者からの情報提供
正)回答者からの補足要求(=情報提供要請)
一所懸命回答したつもりだが、読み直したらある方に文体が
似ているように感じた...自己反省
土曜日の時点から、緻密な検証頑張っていますね。
今一つ構造が理解できていないのですが
>モータ軸とプーリの同心度は如何ですか?ガタは有りませんか?
>→モーター軸側が±0.03mm/r プーリー側がも同様です。(手動確認)
> 500rpmだと同等の精度、2000rpmだと±0.15mm/rまで悪化します。
回転機構としては精度が少なくとも一桁は悪く由々しき問題です。
2,000min-1時はどのように測定したのでしょうか?
(非接触センサ?)
>・ベルトのテンションを少しずつ強めながら回してみる
>→アライメント機構を追加しましたが、ベルトがセンターに留まらず回転
>方向によりどちらかへ移動してしまいます
これも良くないですね。
> ・振動/騒音の度合いを確認
>→同様に高周波の騒音が発生します。
やはりタイミングベルトで2,000min-1の使用は厳しいと思われます。
ベルトメーカ(バンドー化学or三星ベルトがお勧め)にご相談することを
お奨めします。
>駆動側:受動側=1:2にした場合、ワーク側はより安定する方向に
>なりますか?
整数倍はやはり同様の問題発生の懸念が有ります。減速比2:3とか
3:5とかにできませんか?
>プーリーのバランスを取る方法はありますでしょうか?
フィールドバランサーなる装置があれば、機械をばらさなくてもアンバラ
ンス量を測定できます。ただしベルト掛け機構の場合、どうしても軸が
テンションにより多少弾性変形しながら回転するので、キチンとした測定
ができない可能性が有ります。
プーリが購入品であれば、プーリメーカに依頼すること一案です。
但し、僅か2,000min-1程度で振動に影響を及ぼすほどアンバランスの
プーリが市販されているとは考えにくく、上記の振れの問題と考えます。
もうひと踏ん張り頑張ってください!
回答(1)さんへの追記を拝見いたしましたが、軸間距離が長いですね。
途中にアイドラーを追加できませんか?
>まずモーターとブラケットとプーリーを組付けし、2000min-1で測定し
>ました。それで振動した為、プーリーのバランスを疑いました。
バランスよりもモータとプーリの結合剛性もしくは心ズレが疑がわれます。
モーター軸側が±0.03mm/rとのことですが、0.01以内になりませんか?
>軽量化してみると効果はあるのでしょうか
効果は有ると思いますが、とにかく上記の改善が先決と考えます。
毎日の対応の速さに脱帽です。
色々と問題点があぶりだされ大変でしょうが、良い経験を
詰まれたと思います。頑張ってください。
軸の偏心修正で、かなり改善されると期待します。
補足
2015/01/26 20:28
架台強化にて改善はありましたが、ベルトとプーリーについて見直してみました。
?ベルトのデータを元にテンションを計算して、テンションメーターで再調整
?プーリー寸法0.1mm位の誤差あり。
(質問)駆動側:受動側=1:2にした場合、ワーク側はより安定する方向になりますか?
?軸受けのガタはありません。軸のアライメントは取れてると思います。
(質問)プーリーのバランスを取る方法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
お世話になっております。
アドバイスありがとうございます。
>回転機構としては精度が少なくとも一桁は悪く由々しき問題です。
2,000min-1時はどのように測定したのでしょうか?
(非接触センサ?)
軸の精度はピックを当て測定しました。
組付け時に振動した為、まずモーターとブラケットとプーリーを組付けし、2000min-1で測定しました。それで振動した為、プーリーのバランスを疑いました。バランスの件は、メーカーに確認してみます。
(質問)重さは0.8kgですが、軽量化してみると効果はあるのでしょうか?
ベルトアライメント位置は、回転させながらモーターブラケットを微調整することでほぼセンターに調整できました。しかし設計的には再検討する必要があります。
>整数倍はやはり同様の問題発生の懸念が有ります。減速比2:3とか
3:5とかにできませんか?
受動側のプーリーを大きくできるなら、試してみます。
減速比について勉強不足でその発想がありませんでした。
軸間距離も短い方がいいので再検討してみます。
アドバイスありがとうございます。
モーターの軸精度が変わらない為、プーリーをつけた時に同等になるように再調整してみました。メカロックの締め具合で変化していました。しかし、手動回転で±0.03mm/rが精一杯でした。2000min-1だとプーリーの振れが大きくなってしまします。モーター軸に問題がないかメーカーに問い合わせしています。
軸受け側にも問題がありました。
軸の外径がφ42mm、内径がφ32mmなのですが、測定すると内径が偏芯していて肉厚に0.8mm誤差があることに気づきました。加工時に内径で部品を選定して、外径だけ加工したため偏芯ことに気づきませんでした。内径を再加工に出すことにしました。
プーリー径選定も含めて見直してみます。
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その他の回答 (8件中 1~5件目)
>(本件では、発生源でないようなので、問題ないのかもしれませんが、
>バランス取りは1g程度の単位だったと思います。)
重要な振動発生源でしょうね
自動車エンジンのクランクシャフトでは0.1g単位でバランス取ったと思う
http://www.ams-fujii.co.jp/hp/bmw/050419/bmw-dynamic01.htm
http://www.arm-ism.com/machining7.php
ダイナミック バランシングマシン
http://www.shimadzu.co.jp/sho/products/0101.html
http://www.shimadzu.co.jp/sho/products/0601.html
「6.どのくらいまで測定できるの?」
「ロータの外形に0.6mgの錘がついていることまで測定できます。」
本件の場合、最終的にはバランスの取れて居ないワークを
テーブルに付けて2000rpmで回すのですよね
なので、軸やテーブルのバランスを取る事に腐心しても
それは不毛な努力かも知れません
それよりも、アンバランスによる偏芯応力に耐えるように
フレーム剛性を上げるのが最善の策と思う
極論すれば↓を付けても振動しない強固なフレーム剛性
https://www.uras-techno.co.jp/pro/01-01/uras_vibrator
蛇足
スカイラインL20エンジンとか鋳物
その時代のクランクシャフトのバランスはそれほど精密には取らなかった
恐らく、鋳物のクランクケースが分厚かったのでフレーム剛性は高い
つまり、クランクシャフトのアンバランスはフレーム剛性で消される?
所謂、メカノイズは有ったが振動そのものは少なかった
お礼
2015/01/27 23:55
ご回答ありがとうございます。
バランス取りなど参考になりました。
6000min-1で回転する工作機械が振動しないのと同じ感じでしょうか?
今回の場合、重量に制限がありますので、最小限の補強に留められるよう検討したいと思います。
ただ、回転軸の応力を加味した架台の剛性計算に苦慮しております。
実機での補強はできるのですが、計算方法を確立しないと次も同じ間違いをしてしまうので。
お世話になります。
アドバイスありがとうございます。
振動するときのX-Y-Zの振動値を確認したところ、回転軸の応力がかかるX軸とZ軸方向の振動が大きかった為、側面と上面の板厚を15mm→20mmに増やしました。その結果、測定値比較にて半減になりました。
(計算ではどうやってだせばいいのかは、課題として取り組んでいきます。)
フレーム剛性をあげることで改善はみられましたので、さらに検討してみます。また振動の原因はまだ他にあるので、それを改善していきたいと思います。
> ワークは非常に軽く30~50gの基板です。
φ180 2000rpm で振動を問題にしているとき、
10g単位を「非常に軽く」と表現されていることが気になります。
(本件では、発生源でないようなので、問題ないのかもしれませんが、
バランス取りは1g程度の単位だったと思います。)
シャフト(スピンドル)についての情報が少ないようです。
そもそものスピンドルのバランスはどうでしょうか?
325mmの長さで剛性はそこそこ必要でしょう。
補足
2015/01/27 22:38
的確なアドバイスありがとうございます。
おっしゃる通りです。
バランスは重要な問題でした。
最終的にはワークが載るステージはバランスを取ることに致します。
また、シャフトを見直したところ、加工ミスで内部に偏芯している部分があることが分かったので、再加工にて調整することになりました。
剛性なども確認してみます。
その?
ベルトと動力負荷に問題がなければ、後は軸受ですね。
THKさんの市販軸受の如く、各部品が組み合わされ、ねじにて固定されていますか?
また、ラジアルやスラスト方向に、ガタがありませんか?
以上が問題なければ、箱型べースの強度不足ですかね。
少し、罫線を利用して、漫画を描いてみてください。
─━│┃┌┏┐┓└┗┘┛├┣┤┫┬┳┴┻╋╋╱╲╳__/\ を使用して、
か、似たURLを確認して、
“罫線を利用して、漫画を描いてみてください”
の罫線です。文字化けではありません。
お礼
2015/01/27 00:26
お世話になっております。
アドバイスありがとうございます。
設計的には似たようなものだと思います。
軸とベアリングと軸の受け組み合わせが箱型の上に乗っている構造です。
軸のガタはありませんでした。
ただ工作機械だとベアリングのエージングを実施すると聞いたのですが、今回は実施せずに回転させています。負荷が大きくないので焼けたりはしないと思いますが、実際は行った方が良いのでしょうか?
強度は再設計を検討します。
すみませんが、最後の参照部分が文字化けで読めないので再度教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
補足
2015/01/27 22:17
回答ありがとうございます。
失礼致しました。
一つ一つ確認して行かないと原因はわかりません。
階段を一歩づつ上がらないと屋上に、一歩一歩登らないと頂上に辿りつかないと同じです。
先ず、実際の負荷は電流値で確認できます。
回転数を上げて、負荷(電流値)の変動を確認してみてください。
これで、実際の負荷と計算値の負荷とが、大凡確認でき、負荷に対してモータが適正が否か
の確認が取れます。
次に、動力伝達系やメカの関係の確認です。
? 歯形(タイミング)ベルトのテンションは、カタログ説明の如く、張られているか?
カタログ通りに確認した値が記録に残されていて合格か?
設計図面に、歯形(タイミング)ベルトのテンション値が描かれていたら、その値が正確
かを、カタログで今一度確認した方が、問題発生時にはベターです。
? ブレーキ付きモータの場合は、歯形(タイミング)ベルトを一度外し、モータ側でない
従動側のプーリーを廻し、計算値のトルク近くで動作するかを確認する。
また、軸受等にガタがないかを確認する。(ラジアル側とスラスト側の両方を確認)
特に、アンギュラベアリング周辺のカラー使用方法に誤りがあれば、また組み間違いが
あれば、振動しますし、逆のアンギュラベアリングに高負荷を掛けることになり、
?の数値がオーバーします。
それと、蛇足ですが、“アンギュラベアリングを背面合わせ”がプーリー取付け側
軸受で、反対側が深溝玉軸受の軸受側で、熱膨張等を逃がすために、外輪はフリー状態で
軸受側は穴が明いているだけですよね。
以上の順序で確認をして、また結果を記載してください。
お礼
2015/01/26 11:15
ご回答ありがとうございます。
返信が遅れまして申し訳ありませんでした。
頂いたアドバイスを一つ一つ確認させて頂きます。
追記致します。
反対側はワークが載る為のステージが取付られます。
ワーク:30~50g
ステージ:幅φ180mm 高さ37mm 重さ1.2kg
今回はこれを取り外しても振動がでます。
補足
2015/01/26 20:38
お世話になります。
?ベルトのカタログにてテンションを計算しプッシュゲージでテンションを調整しました。合わせて、テンションメーターにて測定し、推奨テンションであることを確認できました。テンションに関しては問題ないと思います。
?受動部のトルク負荷ですが、プッシュゲージで測定し計算したところ、モーターのトルク範囲内(かなり余裕がある)値でした。
電流値はドライバーが%表示でしたので、調査中です。
回答がねーorz
ベルトテンションが弱すぎ暴れている様な気がする
テンションUP←構造的に持つように設計されているのかは初期設計の話なんで持つかは知らん
2000rpm
しか情報がないからわからんが
慣性の法則を無視して設計されてる←ありがち
サーボなので結構ぴたっととまるが(ステップも止まるほかのモーターは止まらない)
その先には負荷があり
それは慣性の法則を考えずに設計しているから
車は急には止まりません
お礼
2015/01/26 11:06
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
慣性を抑えこむのにテンションを張りたいが強度があるかはわからないということでしょうか?初期設計で問題があるということですね。
勉強になりました。再度強度を検討してみます。
お礼
2015/01/26 10:56
早急な回答を頂きありがとうございます。
返答するのが遅れましたこと大変申し訳ありません。
非常に丁寧なアドバイス頂きましたので、チェックしているところです。
>兎に角振動の主発生源の特定が第一歩です
>ベルトを外してモータ軸だけで回してみる
モータとモータ軸プーリはどのように結合していますか?
→モーターとプーリーはメカロックで結合しています。モーター単体では問題なく、プーリーをつけるとバランスが崩れているため、バランスレスのメカロックを使用しています。
モータ軸とプーリの同心度は如何ですか?ガタは有りませんか?
→モーター軸側が±0.03mm/r プーリー側がも同様です。(手動確認)
500rpmだと同等の精度、2000rpmだと±0.15mm/rまで悪化します。
・ベルトのテンションを少しずつ強めながら回してみる
→アライメント機構を追加しましたが、ベルトがセンターに留まらず回転方向によりどちらかへ移動してしまいます。ベルトテンションを変更しても移動します。精度がでていないのでしょうか?(今回は接触で振動するのでベルトのツバを外しています。)アライメントは微調整どころかかなり時間のかかる作業になってしまい、組立側からすると問題のある状況です。
・振動/騒音の度合いを確認
→同様に高周波の騒音が発生します。テンションを緩めると振動が少し収まりますが、ベルトがばたつく状態になります。モーターのブラケットをシャコマンで固定しても状況は変わりませんでした。
・1:1に起因する問題
2,000min-1とそれほど高い回転速度ではありませんが、ベルトは
1:1で用いることは避けたいです。ブーリの径が少しでも違うと、
その差分を周期とするうなりと振動が発生します。
→プーリーはメーカー購入品です。寸法違いで振動発生する要因があるのですね。勉強になりました。モーター側:軸受け 1:2を検討してみます。またプーリーも測定してみます。
時間がかかり申し訳ありませんが、ひとつづつ確認していきたいと存じます。
回答ありがとうございます。
若干ですが改善しましたのでご報告致します。
問題のあったシャフトの内径を追加工にて0.01公差以内に調整しました。
軸受けを分解し点検と修正をした結果、軸精度をピック測定で±0.01mm/r以内に調整できました。振動で若干軸受けが痩せていた為、はめ込みを微調しました。次回設計時には、材料と公差を見直すことにします。
架台強化(板厚を増加)をして2000min-1で振動を測定したところ、X-Y-Z軸とも半減しました。みなさまのご指摘通り、剛性不足も1つの要因でした。
さらに、回転による応力の方向(X軸側)を補強したところより改善しました。
残りのモーター軸の精度、プーリー精度&バランス、径の変更、ベルト長などを追い込んでより振動を軽減できるよう検討しているところです。